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壓縮空氣干燥機(jī)常見(jiàn)故障分析?

2021-03-02

空壓機(jī)調(diào)試過(guò)程中 ,上電運(yùn)行空壓機(jī) ,空壓機(jī)控制 柜故障燈亮 ,冷干機(jī)顯示露點(diǎn)溫度高 ,冷干機(jī)控制面板 顯示露點(diǎn)溫度為 12.5℃。冷干機(jī)作為空壓機(jī)啟動(dòng)的前提條件 ,由于冷干機(jī)故障導(dǎo)致空壓機(jī)也不能啟動(dòng)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)冷干機(jī)壓縮機(jī)在上電狀態(tài)下 ,冷干機(jī) 壓縮機(jī)就運(yùn)轉(zhuǎn)(即使冷干機(jī)內(nèi)部存在故障)?,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn) 壓縮機(jī)進(jìn)、出口銅管溫度高達(dá)到 65℃、74℃,冷凝風(fēng)機(jī) 一直未啟動(dòng)。

一、空壓機(jī)冷干機(jī)露點(diǎn)溫度高原因分析

1.1 露點(diǎn)溫度 T1 直接測(cè)量

拆掉保溫層 ,使用紅外線測(cè)溫儀測(cè)得 T1 處銅管實(shí) 際溫度 13.0℃。溫度傳感器顯示溫度 12.5℃,實(shí)際檢 測(cè)溫度傳感器正常 ,更換溫度傳感器導(dǎo)熱潤(rùn)滑脂 ,回裝露點(diǎn)溫度傳感器。

1.2 檢查制冷劑是否存在泄漏壓縮機(jī)被設(shè)計(jì)無(wú)啟動(dòng)開關(guān) ,冷干機(jī)通電壓縮機(jī)即運(yùn) 轉(zhuǎn)。檢查發(fā)現(xiàn)冷干機(jī)壓縮機(jī)進(jìn)口、出口均溫度高 ,說(shuō)明 制冷劑在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)壓縮機(jī)冷卻效果差或者說(shuō)完全就 沒(méi)有冷卻效果。對(duì)冷干機(jī)內(nèi)制冷劑檢測(cè)發(fā)現(xiàn)管路內(nèi)部壓力為零 ,制 冷劑已完全泄漏 ,充氮檢測(cè)發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管斷裂。

 

壓縮空氣干燥機(jī)常見(jiàn)故障分析?空壓機(jī)冷干機(jī)露點(diǎn)溫度高原因分析

二、空壓機(jī)冷干機(jī)故障處理過(guò)程

2.1 對(duì)斷裂的毛細(xì)管和干燥過(guò)濾器更換

毛細(xì)管必須是同樣內(nèi)徑和長(zhǎng)度 ,干燥過(guò)濾器最好選 用同樣的型號(hào)規(guī)格。

毛細(xì)管的內(nèi)徑和長(zhǎng)度不可以隨意變動(dòng) ,毛細(xì)管的選 擇需要考慮壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器是否相匹配 ,任何 部件的細(xì)小變化都會(huì)影響制冷量、影響機(jī)組的效率。干 燥過(guò)濾器有很強(qiáng)吸濕功能 ,由于管路存在漏點(diǎn) ,并且長(zhǎng) 期暴露在空氣中 ,干燥過(guò)濾器可能已經(jīng)飽和失效。同時(shí) 焊接過(guò)程不可避免的會(huì)使銅管中冷凍油焦化、碳化 ,干 燥過(guò)濾器的過(guò)濾功能也必須得到保證 ,故將干燥過(guò)濾器 同時(shí)更換。

3.2 充氮?dú)鈾z漏

毛細(xì)管更換完成后應(yīng)對(duì)制冷系統(tǒng)管路充氮檢查焊接 質(zhì)量 ,確定無(wú)泄漏則更換完畢。再次充氮是為了驗(yàn)證毛 細(xì)管的焊接質(zhì)量和檢查有無(wú)其它泄漏點(diǎn)。通過(guò)充注閥將干燥氮?dú)猓?.5 ~ 3MPa)充入系統(tǒng) , 對(duì)焊接部位涂抹檢漏劑仔細(xì)觀察有無(wú)泄漏 ,有油漬的部 位、喇叭口接頭處重點(diǎn)檢查。稍大的泄漏點(diǎn)冒泡較明顯 一般較易檢出 ,對(duì)那種漏點(diǎn)很小的泄漏點(diǎn) ,就需要耐心仔細(xì)觀察才能檢出。檢漏過(guò)程應(yīng)在通風(fēng)良好的位置進(jìn)行 ,以免發(fā)生窒息 危險(xiǎn)。

3.3 制冷回路抽真空

根據(jù)制冷系統(tǒng)的大小 ,抽真空的時(shí)間相差很大 ,冷 干機(jī)抽真空不能以抽真空時(shí)間作為標(biāo)準(zhǔn) ,應(yīng)以具體的真空度數(shù)值來(lái)作為是否合格的標(biāo)準(zhǔn)。將管路真空度抽至 60Pa,保壓 4 小時(shí)真空度應(yīng)低于100Pa 為合格。

3.4 制冷回路充制冷劑 R404A

R404A 屬于 HFC 混合不含氯非共沸點(diǎn)環(huán)保制冷劑 (化學(xué)成分 :52%R143A 三氟乙烷、4%R134A 四氟乙烷、 44%R125 五氟乙烷),不含任何破壞臭氧層的物質(zhì) ,其 ODP 值為零。為了保證其混合成分不發(fā)生改變 ,必須液 態(tài)充注。

將雙頭氟表連接到制冷劑鋼瓶上 ,經(jīng)過(guò)排空后連接 雙頭氟表和冷干機(jī)充注閥。再將制冷劑鋼瓶倒置在電子稱上 ,根據(jù)冷干機(jī)銘牌標(biāo)注的充注量 ,充注 0.52 千克 的 R404A。毛細(xì)管所處位置較壓縮機(jī)高 ,冷干機(jī)內(nèi)部也未見(jiàn)明 顯油漬 ,故未考慮對(duì)制冷回路冷凍油補(bǔ)充添加。

三、空壓機(jī)冷干機(jī)通電運(yùn)行

通電運(yùn)行 ,故障依舊 ,報(bào)露點(diǎn)溫度高。現(xiàn)場(chǎng)觀察壓 縮機(jī)進(jìn)出口溫度變化不大,但沒(méi)有之前 65℃那樣的高溫, 手可以較長(zhǎng)時(shí)間握住銅管 ,同時(shí)壓縮機(jī)吸氣壓力和排氣 壓力相差不大 ,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行高低壓值無(wú)變化(實(shí)測(cè)值 : 低壓 0.6MPa,高壓 0.7MPa),高低壓壓差開關(guān)均未觸發(fā)報(bào)警 ,并且冷凝風(fēng)機(jī)一直未啟動(dòng)。

熱氣旁通閥的感溫包通過(guò)對(duì)露點(diǎn)溫度 T1 處溫度的監(jiān)測(cè) ,來(lái)控制熱氣旁通閥的開度 ,達(dá)到負(fù)荷調(diào)節(jié)和維持過(guò)熱度的目的。熱氣旁通閥將取自壓縮機(jī)出口的部分熱氣通入蒸發(fā)器和壓縮機(jī)吸氣側(cè) ,保持蒸發(fā)溫度穩(wěn)定在2℃,可以防止冷干機(jī)的蒸發(fā)器在任何負(fù)載條件下不會(huì)形成凍結(jié) ,同時(shí)能有效避免壓縮機(jī)濕壓縮。存在的缺點(diǎn) : 能耗高、壓縮機(jī)回油困難。

結(jié)合上述故障現(xiàn)象 ,初步懷疑熱氣旁通閥一直處于 開啟位置 ,致使壓縮機(jī)難以建立高低壓。輕敲熱氣旁通閥本體 ,在沒(méi)有壓縮空氣流過(guò)干燥機(jī)的條件下 ,旋轉(zhuǎn)熱氣旁通閥的調(diào)節(jié)螺栓直到達(dá)到以下值 :溫度0.5℃,壓力 5.2bar。調(diào)整完成后 ,壓縮機(jī)高低壓迅速建立 ,吸氣壓力 0.5MPa,排氣壓力1.7MPa(冷凝風(fēng)機(jī)啟動(dòng)降至1.3MPa,冷凝風(fēng)機(jī)停運(yùn)排氣壓力升值1.7MPa,如此反復(fù)), 試運(yùn)行2小時(shí)冷干機(jī)運(yùn)行正常。

綜上所述 ,在排除設(shè)備故障的時(shí)候 ,首先需要將其結(jié)構(gòu)組成和工作原理分析清楚 ,找出可能引起該故障現(xiàn)象的原因 ,對(duì)可能出現(xiàn)的原因逐項(xiàng)排除。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中 ,設(shè)備的報(bào)警提示信息的故障并不是設(shè)備故障的根本原因 ,觸發(fā)的報(bào)警信息只能說(shuō)明設(shè)備存在故障 ,報(bào)警提示信息可能并不是故障的所在。必須結(jié)合相應(yīng)的工況 , 針對(duì)性的進(jìn)行排查 ,綜合分析處理才能高效的完成檢修任務(wù)。

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